技术质控部成员最多的时候,足有六十几个QC。
那时车间有三百多个操作工,平均五个操作工,就有一个QC盯着。
时至今日,技术质控部加起来,也就十三个人。
以前裁试件,有两个专门的人,一天顶多裁四五套试件。
黄良进厂之后,之前四五个人干的活,就归他和刘少龙了。
叫叉车把两张经过热压的木地板,叉到实验室旁边的木工房。
二人抬着重达一百多斤的大板,走进木工房之中。
“怎么裁?”刘少龙问道。
“这张3#板裁1388mm。”黄良说道。
刘少龙量了一个1035mm,然后打开机器,说道:“可以了。”
毛坯板宽1220mm,长2440mm。成品板宽1160mm,长2400mm。
拆掉一个1388mm或1010mm,剩下的还能改成1010mm或1388mm。
厂里的成品板规格有四种,分别是28*1160*2400mm,28*1160*1010,28*1160*1388mm,28*636*1626mm。
按住木地板,不快不慢的向前一推,旋转的锯片,顿时将木地板一分为二。
黄良轻车熟路的转了一下木地板,待刘少龙量好长度后,又向前推了过去。
短短的几分钟时间,他们就裁出一套试件。
长宽500*500mm的压块两个,长宽305*50mm的抗弯六个,长宽610*50mm的弹模六个,长宽100*100mm的剥脱十个。
把剩下的小半截木板,丢在实验室外面,又将另一块木板,裁掉一个1020mm。
“不做剪切和胶合?”刘少龙问道。
“胶水都没有,强哥也没说。”黄良随口说道。
“我去叫人把板叉回车间。”刘少龙说道。
“嗯。”黄良端着两套试件,走进实验室,用油性大头笔,给试件编号。
换上做压块的模具,打开电脑上的力学测试软件,归位清零之后,以5mm/min(五毫米每分钟)的速度,测试3#板压块的数据。
“声音正常,内部没有开胶,抗压峰值8.7Kn,位移8.5mm,强度还不错。”
把测量出来的数据,写在报表上,黄良继续做实验。
下压速度可以选择2mm/min